

2012年7月28日,中國,山東蓬萊,蓬萊巨濤海洋工程重工有限公司(以下簡稱蓬萊巨濤)。
嚴(yán)格控制、安全高效的吊裝過程
12:20經(jīng)過將組件緩慢提升200-300mm的5分鐘試吊,吊裝工作正式開始。
特雷克斯兩產(chǎn)品聯(lián)袂蓬萊巨濤導(dǎo)管架組件吊裝
在總指揮的指揮下,四臺(tái)吊機(jī)同時(shí)緩慢提升吊鉤,使導(dǎo)管架組件離開地面約8m,然后4臺(tái)吊機(jī)同時(shí)向前行走10米左右。之后,2臺(tái)CC6800將吊點(diǎn)提升到距離地面約57m左右、2臺(tái)CC2500-1將吊點(diǎn)提升到距離地面約41m左右的高度,形成所需要的傾斜角度,然后4臺(tái)吊機(jī)同時(shí)向前行走75米左右,直至組件到達(dá)安裝位置上方。13:40分,4臺(tái)吊機(jī)同時(shí)緩慢落鉤,組件完成初步就位。
完成基本定位后的工作重點(diǎn),也是本次任務(wù)的難點(diǎn)是組件之間的精密對(duì)接,即將本次吊裝的導(dǎo)管架組件與以前已安裝就位的導(dǎo)管架組件進(jìn)行精密對(duì)接,需要將壁厚為45mm、直徑為2米左右的鋼管精準(zhǔn)地對(duì)接起來。差之毫厘、謬之千里。如果兩個(gè)組件之間對(duì)接稍有偏差,對(duì)于75米之長的組件而言,其另一端的偏差就會(huì)難以控制,將不利于該組件與其它組件之間的對(duì)接。而要實(shí)現(xiàn)組件之間的精密對(duì)接,就需要靠吊機(jī)的微動(dòng)性來完成。而對(duì)于此次項(xiàng)目而言,不僅要考慮4臺(tái)吊機(jī)自身的微動(dòng)性,同時(shí)要考慮4臺(tái)吊機(jī)協(xié)調(diào)起來的微動(dòng)性能力。同時(shí)為配合定位,工程師們還使用了千斤頂?shù)裙ぞ哌M(jìn)行配合。
部分工程師在70多米的高空進(jìn)行觀測和指揮,并同時(shí)通過對(duì)講機(jī)與地面上的4個(gè)機(jī)手進(jìn)行天地間的溝通,4臺(tái)吊機(jī)在天地交流中,密切配合,同時(shí)對(duì)吊點(diǎn)的高度進(jìn)行微調(diào)、進(jìn)行起重機(jī)前進(jìn)或后退的微移……
15:05分,兩組件之間實(shí)現(xiàn)完美對(duì)接,操作人員根據(jù)方案要求對(duì)相關(guān)部位進(jìn)行焊接對(duì)整個(gè)組件根據(jù)工藝要求完成固定,本次吊裝任務(wù)完美收官,吊裝工作圓滿結(jié)束。整個(gè)吊裝過程持續(xù)不到3個(gè)小時(shí)。
精心運(yùn)籌、戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)
本次吊裝是整個(gè)導(dǎo)管架生產(chǎn)工藝的一部分。總重量達(dá)約740噸、外型尺寸達(dá)75米 X 22米的導(dǎo)管架組件在地面完成焊接后,起吊近70米的高度,然后與導(dǎo)管架的其它部分精確對(duì)接,進(jìn)行焊接固定。據(jù)悉,在本次吊裝之前,整個(gè)導(dǎo)管架生產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)行了多次吊裝,而且,后續(xù)生產(chǎn)工藝中仍將使用起重機(jī)進(jìn)行大量的吊裝任務(wù)。
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